【中国泵阀网】
早在1980年,由于工程维护人员抱怨蒸汽主管疏水阀寿命过短,Grangemouth工厂开始对疏水阀性能进行监测。两年后,Huddersfield工厂也做了同样的监测。
在监测中,首先对疏水阀作了调查,了解现有疏水阀的种类,并检验选型时的负荷。同时也进行了相关测试。初步结果令人大吃一惊。在对一个车间的415只疏水阀所做的检验结果表明,19%的疏水阀已实效,63%的负荷选型不匹配。
在对蒸汽主管的132只疏水阀所做的检验表明,42%的疏水阀已实效。对疏水阀寿命的检验也于1980年开始并一直延续至今。
为检验各种疏水阀的节能效益,人们对两家生产商的实验室中正在使用的疏水阀进行了新鲜蒸汽损失测试。测试在实验室状态下进行,即20℃,静止空气。该实验未对疏水阀阀体的热损失进行检测。检测中凝结水负荷为常见的10-20公斤/小时(22-44磅/小时)。作为通用的最广泛采用的热动力圆盘式疏水阀,其节能效果最差,而且与倒吊桶疏水阀相比,寿命极短。
在热量要求不高的场合,用热静力疏水阀取代热动力圆盘疏水阀会提高节能效果,同时保证使用寿命。
这些实验还揭示了机械疏水阀(即倒吊桶和浮球疏水阀)无论在凝结水负荷大或负荷小的情况下都可以保证蒸汽不含冷凝水,而热静力疏水阀在负荷增加的时候容易积聚凝结水。另外,双金属片疏水阀动作容易不稳定。
”欢迎转载中国泵阀网-中国阀门网-阀门网,谢谢!!
|